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某前置校车动力总成悬置系统优化设计

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摇摇摇摇摇摇第3期摇摇摇摇摇摇摇摇摇BUS&COACHTECHNOLOGYANDRESEARCH摇摇摇摇摇摇摇No.3摇2019

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某前置校车动力总成悬置系统优化设计

于文尚,杨彦三,孟国庆,钱亚男

(中通客车控股股份有限公司,山东聊城摇252000)

摘摇要:针对公司开发的某款7m前置校车出现怠速共振的问题,利用Adams仿真软件对其动力总成悬置系统进行解耦计算,然后进行优化设计,减轻了发动机的怠速共振,满足公司的测评标准要求。关键词:前置校车;动力总成;悬置系统;怠速共振中图分类号:U461郾4摇

摇摇摇摇文献标志码:B摇摇

文章编号:1006-3331(2019)03-0015-03

OptimizationDesignofPowertrainMountingSystemforaFront-engineSchoolBus

(ZhongtongBusHoldingCo.,Ltd.,Liaocheng252000,China)YUWenshang,YANGYansan,MENGGuoqing,QIANYanan

Abstract:Aimingattheproblemofidlingresonancefora7mfront-engineschoolbusdevelopedbytheau鄄thor爷scompany,thedecouplingcalculationofitspowertrainmountingsystemiscarriedoutbyusingsimula鄄tionsoftware,andthentheoptimizationdesigniscarriedout.Theresultistheidlingresonanceoftheen鄄gineisreducedandmeetstherequirementsofthecompanyevaluationstandard.摇摇发动机悬置系统设计的好坏直接影响到整车的舒适性能。公司开发的一款7m校车出现怠速共振的情况,具体表现为车内座椅及方向盘等抖动严重。经检测,车辆未能通过公司QLCKJS218—2018《整车怠速振动测试方法及评价》标准,因此对该校车的悬置系统进行优化设计。

Keywords:front-engineschoolbus;powertrain;mountingsystem;idlingresonance

向,该广义坐标上能量占系统总能量的比重就是对应1郾2摇现有悬置系统解耦情况

该车型匹配潍柴的WP3郾7Q130E50发动机,綦江5S400变速器,动力总成采用四点悬置的布置方式,分别布置在发动机和变速器上。坐标系定义:规定坐标原点为飞轮壳外圆面的圆心,以飞轮端向自由端的指向为X轴正向,垂直向上为Z向,右手法则确定Y向(皮带轮端看右侧为Y正)。通过对各分总成的质量及惯性参数进行合成计算,得到动力总成的有关参数见表1[3]。经测定,该动力总成的悬置点刚度见表2。

表1摇动力总成质量、惯性参数

质量/kg451

转动惯量/kg·m2IXX18郾48

IYY71郾31

IZZ63郾77

IXY0郾67

惯性积/kg·m2

IXZ-7郾33

IYZ0郾27

的各阶的解耦率[2]。

1摇现有悬置系统解耦计算

1郾1摇解耦及解耦率概念

悬置系统的设计目标是减少发动机的振动,这种振动在一定的频率范围内与一定的发动机激励耦合有关。在某一时间获得一个激励,例如曲轴扭矩的激励,如果是一个自然频率对应一种纯模态的一个激励就更好。这样有2个优点:第一,需要关注的只是一个频率,设计时可以远离这个激励频率,如怠速频率;第二,某些动力总成的自由转角和振动频率对整车的结构很敏感,所以,如果受激励的几个动力总成的自由转角和几种频率只用一个来代替,产生这种被称作结构敏感性的模型就是解耦[1]。

将悬置系统各阶主振型的能量分布写成矩阵,在

表2摇悬置点刚度

KX

左前悬置/右前悬置左后悬置/右后悬置

150/150105/105

KY120/120160/160

N/mm

KZ600/600600/600

矩阵中,百分比最大的广义坐标方向为振型占优方

作者简介:于文尚(1991—),男,工程师;主要从事客车动力系统的匹配与设计以及NVH相关工作。

16客摇车摇技摇术摇与摇研摇究摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇2019年6月

根据以上参数建立整车动力系统模型,利用Ad鄄ams表3。软件进行悬置系统的解耦计算表3中x、y、z分别表示动力总成沿,解耦计算结果见X、Y、Z轴的平动,RXX、RYY、RZZ分别表示动力总成绕X、Y、Z轴的转动。

表3摇原状态解耦结果

阶数固有能量分布矩阵/%

频率/HzxyzRXXRYYRZZ129郾0郾39郾760郾2912郾9郾411郾86

98郾68

63郾9912郾390郾02

5066郾610郾111郾253郾10

11郾0郾290

514郾296

20郾1722郾34190郾010郾01120郾0郾910137郾01

17郾0郾222郾203100413郾980郾0

0郾1879郾0郾070755

0郾680郾0423085郾052该车型匹配直列四缸发动机,怠速转速为750rN/·min,n/30根C据=发4伊750动机/点(30火伊4)脉冲=频25率Hz

计[4]

算的公式f=速激振频率为25Hz。按照隔振要求,悬置系统的最,可知该车怠

大固有频率应小于怠速激振频率的0郾707倍,即小于17郾有频率65Hz

[5]

22郾19。Hz根据计算结果大于17郾65Hz,,原悬置系统的最大固

因此导致了悬置系统的隔振性能差。

发动机点火时,主要的刚体振型为垂向的平动和横摇(绕曲轴中心的转动),动力总成的晃动也是由激励源沿这两个方向的不平衡力及转矩造成的[6-7]从计算结果来看,Z方向的解耦率只有63%,这个也。是造成整车怠速共振的一个重要原因[8]1郾3摇评价标准

公司目前对整车怠速振动的测试方法及评价标准进行了规范,该标准从悬置系统的隔振率和车内振动水平两方面进行评价,车内的振动评价又分驾驶员座椅、乘客区座椅、方向盘和车内地板4个方面。评价标准分为A、B、C3个档,公司下线的车辆必须全部满足B档及以上标准才能出厂。

2摇基于多目标的悬置系统优化设计及验证

2郾1摇优化设计

根据解耦计算结果及整车空间,选取变速器处悬置的布置角度和上下的位置为设计变量[8]根据前期的结果分析,设定动力总成的最高阶固

有频率(小于17郾65Hz)和Z向及RXX的解耦率(都大于80%)为优化设计目标。变速器悬置优化设计前后对比示意图如图1所示。

摇(a)优化设计前摇摇摇摇摇摇摇(b)优化设计后

图1摇变速器悬置优化设计前后对比示意图

优化设计的结果为:变速器处悬置布置角度为45毅,变速器处悬置点根据优化后的结果Z,向坐标为重新对动力系统进行解耦计

25mm。

算。解耦结果显示,动力总成的固有频率为15郾28Hz,小于17郾65Hz,满足隔振理论要求[9]总成的Z向和R方向的解耦率都在80%。左右并且动力XX,理论上,该车的动力总成悬置系统的设计满足要求。对优化后的动力总成悬置系统进行解耦计算,计算结果见表4。

表4摇优化后解耦计算结果

阶数固有能量分布矩阵/%

频率/HzxyzRXXRYYRZZ126郾38郾4797郾67郾811郾1郾071郾48郾090郾820

510郾38

1郾070817郾1郾81

81郾61

20郾0

0郾05

720郾119郾120315郾22

0

0郾486

14郾2715郾15280郾0

31

02616郾0郾81郾11071郾2411郾120170郾260郾031483郾0郾0490

5188郾772郾2摇优化后整车NVH性能测试

根据优化设计的方案,对车辆进行整改之后,利用公司的测试设备对样车进行NVH性能测试,最后测试结果满足公司标准。优化前后的振动水平和振动评价见表5。

表5摇优化前/后测试结果对比

m/s2

测试位置振动水平振动评价驾驶员座椅0郾923/0郾835C/B乘客区座椅1郾02/0郾923B/B方向盘1郾200/0郾690C/B车内地板

1郾120/0郾985

C/B

摇第3期摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇于文尚,杨彦三,孟国庆,等:某前置校车动力总成悬置系统优化设计17

3摇结束语

通过Adams仿真分析,得知前置校车动力总成的固有频率太高以及Z方向的解耦率过低,从而导致了整车的怠速共振。根据整车的布置,通过优化设计,对变速器处的悬置点角度和位置进行了更改,降低了整车的固有频率,提高了Z方向的解耦率。对整改完成之后的车辆进行测试,测试结果满足公司的评价标准。参考文献:

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收稿日期:2019-01-14

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(上接第14页)

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收稿日期:2018-12-06

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