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五金件粉末静电涂装生产线技改经验

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NO.13,2010 现代商贸工业 Modern Business Trade Industry 2010年第13期 五金件粉末静电涂装生产线技改经验 李杰伟 (伟业重工安徽有限公司,安徽蚌埠233010) 摘要:五金件铰链粉末涂装线改造为门导轨产品粉末涂装生产线,达到相互兼容优化组合,降低运行成本,认为必须 掌握粉末性能,改进工艺,设备改造,管理的完善,满足涂装的四要素,就可以降低投资与运行的成本。 关键词:铰链;门导轨;工艺;设备;管理;成本 中图分类号:TB 文献标识码:A 1铰链涂装生产线存在的问题 I.1 T艺流程简单(针对铰链产品喷涂)。不能满足门导产 品要求 上件一脱脂一水洗一表调一磷化一水洗一滴水~水份 烘干一喷粉~固化烘干一冷却(自然)一下件。 1.2原悬挂输送线吊距 单点吊重及转弯半径较小,只能满足铰链产品生产(铰 链规格2.5—4.5英寸),不能满足门导轨生产要求(门导轨 规格36—108英寸)。 1.3设‘备通过性不好 前处理段、烘道、喷粉房低矮,全线最大通过尺寸为300 X 300×900(长×宽×高ram),而门导轨最大通过尺寸可达 2750×450X1500(长×宽×高ram)。 1.4能耗高 原线烘干装置采用电加热管加热,每小时耗电高达 53IKW。 1.5原材料消耗超额严重 原因分析: (1)环境因素。由于受外界天气的影响,室内空气湿度 不稳定。喷粉室柑对湿度最佳为55 一65 ,湿度过大,使 粉末受潮,并且空气容易产生放电击穿粉末涂层,上粉率 低;压缩空气过滤器工作不稳定,压力过小及含油、水等异 物,易使粉末潮湿和产生缩孔现象,造成返工。 (2)施工操作因素。 ①喷涂工艺执行不严,造成返工率增加。前处理差:除 油、除锈、磷化质量差,表面有残留物(黄迹等),造成涂层橘 皮、缩孔、颗粒等缺陷和降低涂层附着力。 ②工艺条件失控:压缩空气不净,气压不足。喷房内吹 气装置不能按程序吹气,喷房内积粉多了才开启,容易产生 粉末结块,流平性差,吐粉等缺陷,以控制气压为0.55一 o.6MPa为佳。 ③电压过高或过低,电压不稳,使工件凹陷部位无法上 粉或降低上粉率。同时涂层厚度不均匀。电压应控制为6O 一90kV。 ④工件接地不良:接地导线与工件的接头处被喷上涂 料而降低导电性,使上粉率降低,涂层表面质量差。挂具上 涂层不能及时清理,导电不良。 (3)粉末涂料因素。 ①材料保管不善:粉末涂料不能受热吸潮、挤压等,以 免结块而降低质量。同时也不能长时间存放在供粉桶内, 流化不好; ②粉末中超细粉含量偏高:需要减少加入原粉中的回 收粉比例,检查原粉的粒度分布情况。 ③回收粉中有杂质,新粉与回收粉的用量比不合理等 文章编号:1672—3198(2010)13—0339—02 都会影响涂层质量,应控制回收粉:新粉的比例为1:1或2:3。 ④粉末中导电粒子过少。 (4)设备及辅助配件因素。 ①由于安装时,喷粉房方向与原设计安装方向相反,粉 末回收吸风口在工件进口处,易产生抢粉现象,工件出口时 会因运行时产生的风速惯性,将粉带出,造成溢粉,粉末不 能回收利用。 ②流化床微孔板被堵:由超细粉或压缩空气中的油污、 杂质所致造成粉末流化不好。 ③输粉管积粉结垢:因喷速太快,易使粉末撞击熔融而 在管壁结垢,加之定期清理、更换不够,导致堵粉,降低喷粉 气压 ④喷电极损坏,电极上沉积粉末,粉末雾化分散不 好,产生吐粉,影响涂层外观质量及上粉率。 ⑤喷粉室管道内壁结粉,吸风口调整过小,喷房内工件 截面风速过小,造成粉末飞扬。 ⑥供粉器积粉或堵塞使出粉量不均匀。 ⑦文丘里管磨损严重使出粉量减少或不规则,涂层发 花。此时应更换喷嘴。 ⑧粉末回收装置运行不正常引起粉末飞扬。应检查回 收装置九管小旋风装置中的不锈钢管内壁是否有结垢,检 查反冲装置、滤芯、风机等 2 门导轨涂装生产线技改方案 2.1设计依据 (1)工件名称:门导轨。 (2)工件综合吊挂:L400×W200XH1219。 (3)工件重量:1.5kg/支×11支/挂一16.5 kg/挂。 (4)工作制度及年时基数:生产部门月生产天数21天, 全年工作日为254天,实行3班制,每班6.5小时,设备5O 座,工人9O人,设备开动率为9O (5)产量:12000000支/年。 (6)悬挂输送链:GXT206封闭轨,单点吊重3OKG。 (7)吊挂间距:618mm。 (8)工艺链速:2m/rain(1.5—3.Om/min连续可调)。 (9)加热能源:①前处理加热源:蒸汽,压力4—6kg/ cm ;②烘干炉加热能源:电天燃气外热风循环系统。 (10)自来水:供水压力2~4 kg/cm2。 (11)电源:至每台设备的总控制电箱,电压为:380V± 5 ,三相五线制,5OHZ。 (I2)压缩空气:4—6kg/cmz。 (13)厂房尺寸:120M×18M×10.8M。 (14)其它指标:①电:380V士5 ,50HZ。供电方式:三 相四线制或三相五线制。②压缩空气:压力:0。4—0.5MPa 含油:≤O.1ppm含水:≤1.3g/m0。 一339— No.13,2010 现代商贸工业 Modern Business Trade Industry 2010年第13期 2.2喷粉生产线工艺流程 喷粉生产线工艺流程如表l所示: 表1喷粉生产线工艺流程表 序号 工序 处理时间 处理温度 处理方式 备注 1 上件 手动 2 顶脱脂 90S 50—6OC 喷淋 3 脱脂 18OS 50—6OC 喷淋 4 水洗1 30S RT 喷淋 5 水洗2 3OS RT 喷淋 自来水 6 表调 30S RT 喷淋 7 磷化 18OS 45—55 喷淋 8 水洗3 30S RT 喷淋 溢流 9 新鲜纯水洗 单排直冲 喷淋 纯水 10 滴水 l1 水分烘干 10min 130—160℃ 热风循环 12 自然冷却 8min l3 静电喷粉 RT 14 手补喷粉 RT 15 固化烘干 20min 180—220℃ 热风循环 16 自然冷却 10min 17 下件 手动 2.3设备技改方案 2.3.1 炉体 (1)烘炉组成:由进出口桥段、炉体、炉体骨架、加热系 统、热风循环系统、送回风管路系统、废气排放系统、自动控 温系统等组成;加热系统采用高红外与天然气、高红外与远 红外电热管同步设置加热结合方式,加快粉末吸热速度,减 小加热时间,降低能源消耗。 (2)烘炉方式及结构:烘道均采用高架隐桥式烘道,进 出口洞位于烘道底部,工件从底面进出,利用热空气上升的 原理,减少门洞漏热;桥式框架结构,主体框架由型钢制成, 通道侧部为型钢框架结构设计,牢固。烘炉设置检修扶梯, 以便维护。 (3)烘道壁板:内板采用1.5mm镀锌板焊接结构,保温 层150mm厚、容重为100kg/m3的优质保温岩棉,外封0.6 —1MM厚瓦楞钢板结构。 2.3.2前处理棚体 (1)拆四楼喷漆前处理,按完整工艺布置,现行不需要 的工序槽体不加装,只加装主脱槽、水洗槽、磷化槽、热水洗 槽,其中主脱槽、磷化槽新制。 (2)前处理棚体外形尺寸按原样拆迁。 (3)喷淋棚体地脚立柱采用型材,棚体上的悬链支撑立 柱采用10#槽钢,悬链。 (4)全线喷淋系统(泵、阀、管路等)材质为sus3o4及 PP,PVC,喷嘴采用长原CT6530--PP快速拆装式喷 嘴,喷射角度可调。材质均为增强聚丙烯(PP);预脱脂、主 脱脂、磷化的喷淋支管为可拆式。前处理的阀门全部采用 SUS304,PP,PVC碟阀或球阀。泵用现有的自吸泵。 (5)前处理顶部设一条抽风管,预脱脂、脱脂、磷化顶部 开抽风口。 (6)线体溢流废水先进人废水处理站。倒槽废水运至 含油废水处理站。 2.3.3悬挂输送系统 原有生产线磨损严重,转弯半径过小,只有生产48英 寸轻型导轨,改造后采用QXG206型,利用现有驱动,增加 不足的轨道、悬链、弯轨、吊架、上拱下挠等;转弯半径改为 ・-——340・-—— R8OO一1000,可生产108英寸的重型导轨。 2.3.4喷粉系统 拆迁改造现有喷房,工件通过高度由900mm增至 1500mm,宽度由300mm增至450mm;增设喷自动升降机 构,修复粉末回收系统,并根据回收效果增设除尘装置。 2.3.5 电控系统 利用原有控制柜加以改进。增加现场操作功能,主要 包括现场操作站、现场设备检测单元(接近开关、光电开关 等)、现场其它输入设备、现场执行机构(如电动机、电磁阀 等)等,直接或通过现场总线与控制层中的PLC相联系,将 输入信号发送给PI C,将PLC输出指令发送到现场设备。 2.4管理经验 (1)建立施工团队、支持体系,积极做好实施前的准备 工作,出台了施工质量控制标准、施工纪律、安全施工、施工 进度计划、施工组织、施工图纸等等组成的看板,施工标识。 (2)建设文明施工工地,在施工现场推行6S规范要求, 每个进入施工现场的人员带好安全帽等防护,按施工质量 标准施工,收工前现场清理干净,改变过去现场脏乱的现 象,以质量保安全、以安全保进度。 (3)建立项目施工例会制;创造合作氛围,经常与成员 沟通,圾时地向每位成员提供相关信息;让施工成员认识自 已角色,明白他们所要做的事情重要性;委派职责,并帮助 成员发展;创造学习氛围,学习施工规范、安全行为分析、清 洁生产方案、公司新的管理理念等。 (4)在施工过程中,施工人员克服了人力资源不足、材 料到位不足、施工工具不足、运输工具等等因素,修旧利废, 尽其所能把工程进度向前推进,及时总结,及时调整,项目 组定期组织进行安全、质量等有关方面的检查与总结,总结 成功的经验和存在的不足,成功的加以推广,不足的采取措 施防止再犯,使工作在一个良好的循环状态中前进。 3应用实践效果 (1)产品外观:改造前经常出现涂层橘皮、缩孔、脱落质 量问题,改造后涂层均匀、平整、光滑,质量稳定。 (2)产品盐雾性能:改造前24小时底板红锈,改造后72 小时无红锈。 (3)产品主原材料消耗:改造前粉末消耗定额12kg/万 dm2,实际可达19.35kg/万dm2,改造后粉末消耗定额11.6 kg/万dm2,经过4个月的连续生产,实际平均消耗量为11. 3kg/万dm2(只是在改造后第一个月消耗量为13.2kg/万 dm2)。 (4)设备能耗:改造前为531KW/H,改造后为电96. 5Kw/H,天然气70m0/H。 (5)烘道保温性能:改造前外壁温度最高处达6O℃,改 造后外壁温度不高于室温1O℃。 (6)设备运行费用:改造前为424元/H,改造后为281 元/H(电0.8元/度,天燃气2.3元/m0)。 (7)设备通过性:改造前只能通过36英寸门导轨竖挂, 改造后可通过6O英寸门导轨竖挂,108英寸门导轨横挂。 参考文献 [13王锡春,姜英涛主编.总论(涂装技术丛书)EM3.北京:化学工业 出版社,1986. [2]王锡春主编.涂装车间设计手册[M3.北京:化学工业出版社・ 2008. [33林知炎,曹吉鸣编著.工程施工组织与管理(绪论)[M3.上海:同 济大学出版社,2002. 

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