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超临界600MW机组低加疏水泵的改造

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超临界600 MW机组低加疏水泵的改造 王 亮 华能安徽分公司,安徽合肥230071 [摘 要] 华能巢湖发电有限责任公司1、2号超临界600 Mw机组投产初期低压加热器(低加)疏 水泵经过多次调试,始终不能正常投入运行。分析认为,该机组低加疏水泵系统阻力较 大,达不到泵的必需汽蚀余量,从而使疏水泵入口产生汽蚀,不能满足高负荷连续运行 的要求。为此,将低加疏水泵首级叶轮改为双吸叶轮。改造后,低加疏水泵在600 Mw 额定负荷下汽蚀余量大于泵的必需汽蚀余量,可连续运行,满足机组运行需要。 [关键词] 超临界;600 MW机组;低加;疏水泵;汽蚀余量;汽蚀 [中图分类号] TK264 [文献标识码] B [文章编号] 1002—3364(2011)09—0083—03 I-ooi编号] 10.3969/J.issn.1002—3364.2011.09.083 APPLICATIoN oF DRAIN PUMP TECHNoLoGY FoR LoW—PRESSURE HEATER oF 600 MW UNI WANG Liang Huaneng Anhui Branch Company,Hefei 230071,Anhui Province,PRC Abstract:The drain pumps of low—pressure heaters for supercritical units no.1 and no.2 in H uaneng Caohu Power Generation Co Ltd,through tests of many times during initial period of putting them into operation,still can’t normally put into service from begining to end.It is believed from analysis that the resistance in drain pump system of low—pressure heater for said units is larger,and the necessary cavitation margin of said pumps can’t be reached,thereby,making the exit of drain pumps to produce cavitation,can’t satisfy the requirements in continuous operation under heavy load.For this,the first— stage impeller of said drain pumps has been retrofitted into one double—suction impeller.After retro— fitting,the cavitation margin of said drain pumps under rated load of 600 MW is larger than the neces— sary cavitation margin,can keep continuous operation,satisfying the requirements in operation of units. Key words:drain pump of low—pressure heater;cavitation margin of the equipment;necessary caviation margin;cavitation 华能巢湖发电有限责任公司1、2号CLN600一 统阻力过大,达不到泵的必需汽蚀余量,从而使疏水泵 .2/565/565型超临界、一次中间再热、三缸四排汽 人口产生汽蚀,不能满足高负荷连续运行的要求。为 轮机组投产初期,低加疏水泵经过多次调试始终不 此,对低加疏水泵进行了适当改造,改造后运行效果良 正常投入运行。分析认为,2号机组低加疏水泵系 好。 者简介: 王亮(1981一),男,安徽合肥人,双学士学位,工程师,华能集团安徽分公司规划发展部项目经理。 一mail: kent168@sohu.tom 发电一 技术论坛一发 电 技 术 论 坛 1低加疏水泵汽蚀现象 装置的汽蚀余量(NPsH ),与低加疏水泵本身无 关,而与装置的进口管路系统(管路的走向、管径、内部 的清洁度、粗糙度等)、介质密度、介质温度、介质汽化 压力有关;低加疏水泵必需汽蚀余量(NPSH )由其本 身决定(与泵的设计、制造工艺有关),而与管路系统无 关,泵的NPSH 始终保持不变。NPSH 是为了保 证低加疏水泵不发生汽蚀,要求泵进口处单位介质具 有超过汽化压力的富裕量,NPSH 越小,泵的抗汽蚀 性能越好。图1为NPSH 和NPSH 的关系曲线。 毫 流量Q 圈1 NPSH.与NPSH,的关系曲线 由图1可见,NPSH 小于NPSH 是低加疏水泵 发生汽蚀的直接原因。 2原低加疏水泵汽蚀余量分析 原QGY170—195A(卧式)低加疏水泵设计参数 见表1。 表1原低加疏水泵设计参数 项目 参数 流量/m0・h 出口压力/MPa 效率/ 转速/r・rain 轴功率/kW NPSH /m 2号机组600 Mw负荷下低加疏水泵运行约 2 rain后出现严重汽蚀现象,低加疏水泵发生剧烈振动 和异音,停运泵。机组600 Mw负荷下低加疏水泵瞬 间投运参数见表2。 表2低加疏水泵瞬间投运原参数 项目 数值 机组负荷/MW 600 当地大气压力/MPa O.1O1 39 进水温度/℃ 9O 对应的饱和蒸汽压力(查表)/MPa 0.073 7 出口压力(表压)/MPa 1.6 进水压力(表压)/MPa 0.01~0.01 进水密度/kg・m 965.13 原低加疏水泵人口最小绝对压力为0.091 MPa,则低加疏水泵装置NPSH 为1.87 m,而低 疏水泵NPSH 为3 1TI,因此低加疏水泵会发生严 汽蚀,导致疏水泵不能正常运行。 柚 3 改造方案 娼 ¨ 加 3.1重选泵型 将原卧式疏水泵改为引进美国ITT公司技术 QNLPD系列多级节段式、筒袋型结构立式疏水泵, 泵首级叶轮为双吸式结构,压水室为螺旋壳结构,具 较高的吸人性能,能自动平衡叶轮内部的轴向力,有 宽的高效率运行范围;材质采用奥氏体不锈 ZG1Crl3NiMo,具有较强的抗汽蚀性能。改造后的 加疏水泵型号及参数见表3。 表3低加疏水泵型号及参数 项目 内容 型号 QNLP160—180(立式) 流量/m。・h 160 出口压力/MPa 2.028 6 效率/ 80 转速/r・min_1 1 480 轴功率/kW 116.4 NPSH /m ≤1.5 3.2入口管道改造 取消1个原疏水泵入口弯头,缩短管路长度,将 疏水泵人口管径d219 mm改为d273 mm。通过缩 管路长度,减少阀门、大小头、弯头等附件增加了系 装置的NPSH ,减小了吸入损失。 4 改造效果 改造后低加疏水泵在600 Mw额定负荷下运 参数见表4。 表4低加疏水泵运行参数 项目 机组负荷/MW 当地大气压力/MPa 进水温度/℃ 对应的饱和蒸汽压力(查表)/MPa 改造后,低加疏水泵入口最小绝对压力为 0.121 39 MPa,低加疏水泵装置NPSH 为5.04 m, NPSH 为1.5 m,即600 Mw额定负荷时,汽蚀余量 NPSH  ̄NPSH ,因此低加疏水泵可连续运行,未再 出现严重汽蚀现象。 [参 考 文 献] Eli 杨诗成.泵与风机[M].2版.北京:中国电力出版社, 数值 出口压力(表压)/MPa 2002. 进水压力(表压)/MPa ㈣ ∞的 7.  = 三 叭 O 93 [2] 陈汝庆.汽轮机原理及运行[M].北京:中国电力出版社, 进水密度/kg・121 2000. 改造后泵NPSH /m [3]吴季兰.汽轮机设备及系统[M].北京:中国电力出版社, 1998. (上接第82页) 定值偏差最大值为0.54 MPa,机组实际功率与负荷指 令偏差最大值为4.3 Mw;机组降负荷工况下,主蒸汽 压力与压力设定值偏差最大值为0.46 MPa,机组实际 羽 黎 功率与负荷指令偏差最大值为3.3 Mw。因此,控制 糕 系统优化后机组稳态下负荷偏差减小,在机组变负荷 过程中主蒸汽压力波动小,在稳定负荷下主蒸汽压力 与压力设定值偏差较小,控制品质显著提高。 10:30:00 10:40:00 时刻 [参 考 文 献] [1]黄红艳,陈华东.超临界直流锅炉控制系统的特点及控制 1~过热度2一燃料主控 3一压力PID输出 4一机组负荷指令 方案EJ].电力建设,2006,27(3):1—3. 5一实际功率6一实际压力定值7一定压设定值8一主蒸汽压力 [2]张法文.直流炉单元机组自动调节系统[M].北京:水力 图4机组降负荷时的控制参数变化 电力出版社,1986. [3]刘吉臻.协制与给水全程控制[M].水力电力出版 机组在稳态时主蒸汽压力与压力设定值偏差最大 社,1995,11:2—5,18—19. 值为0.33 MPa,机组实际功率与负荷指令偏差最大值 [4] 夏明.超临界机组汽温控制系统设计[J3.中国电力, 为0.1 Mw;机组升负荷工况下主蒸汽压力与压力设 2006,39(3):74—77. 发 电 技 

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